类别:其他 出处:网络整理 发布于:2008-11-10 15:36:04 | 1191 次阅读
机组设备经过高压变频技术改造,节能效果如何?汉新发电公司通过技术测试和统计数据显示:单台凝升泵耗电量降低43%,节能增效令人“惊喜”。
在火电厂,大量使用泵、风机等6千伏的转机,这些设备的耗电量是和其电机转速的三次方成正比的。在传统的生产中,不论机组负荷高或低,电机是恒速运行的,当机组在频繁调峰,处于较低负荷段运行的时候,设备的出力不能随负荷的变化而调节。为了满足系统压力、流量要求,设备耗用电能所做的功被管道节流调节等环节消耗,造成设备耗电量大、效率低。
变频改造,就是在管道特性不变的条件下,通过改变电机转速而改变管道特性曲线,实现调节的。变频改造,具有节约电能、改善现有设备的运行工况、提高系统的安全可靠性和设备的利用率、延长设备的使用寿命等优点。因此,近年来,高压变频技术改造被广泛应用于火电厂发电生产中。
为了使高压变频技术得到成功应用,汉新公司广泛调研,积极组织科技人员攻关。今年4月份,该公司在1号机组大修期间,对凝升泵实施高压变频技术改造。在评估中,该公司以同一台凝升泵为对象,分别选取变频改造前的2007年7月和改造后的2008年7月作为测试时间段。数据显示:2007年7月1日至31日,该凝升泵耗电量为613.5千瓦时/小时;2008年7月1日至31日,该凝升泵耗电量为347.6千瓦时/小时,比改造前少耗电265.9千瓦时/小时,降低幅度达43%。如果以年运行5000小时计算,单台凝升泵一年可节约电量132.95万千瓦时,创造效益50多万元。
目前,该公司正利用机组检修期间,逐步在4台30万千瓦机组上实施高压变频节能技术改造,力求不断提高机组节能降耗水平,提升机组竞争力,为企业创造更多的经济效益。
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